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辽河油田已开发近50年,该油田原油产量历经上升、递减和稳产过程,地面原油处理系统负荷已不足40%,且地面系统运行多年老化严重。自2017年开始,系统分析了辽河油田地面工程工艺技术现状,针对地面工程系统面对的投资形势严峻、环保压力骤增、技术亟待升级等各方面压力和挑战,提出了今后一段时期辽河油田地面工程技术在开发方式转换、地面节能降耗、油田减排达标、低成本物联网等方面的攻关和发展方向,以实现油气田地面系统低成本高效开发。
一、辽河油田地面工程现状
截至2017年底,辽河油田所属13家油气生产单位常开油气水井1.3×104口,原油联合站31座,脱水站2座,转油站371座,计量站354座,注水站49座,注汽站259座,污水处理站30座,罐容127×104m3,建成了功能完善的油田地面集输与处理系统。
单井集油基本工艺为不加热、加热、掺水、掺稀集油方式,另有少量油井采用拉油、三管伴热集输工艺。联合站原油处理普遍采用预脱水工艺和热化学沉降脱水工艺,设计处理能力2920×104t/a。
污水处理系统常规工艺为调节、除油、气浮及过滤,常规污水处理能力15.06×104t/d,深度污水处理能力10.2×104t/d。天然气主要靠秦沈管道供气,油田自产气较少,约5.5×108m3/a,常规处理工艺为干法脱硫及轻烃回收。
二、油气处理技术
1、原油不加热预脱水技术
通过利用现有储罐或新增管道式油水分离装置、高频电脱水装置,实现一段预脱,停运一段加热炉,并筛选高效低温破乳剂,大幅降低运行成本。近年来在曙采、高采、欢采、冷家等采油厂应用,年节约天然气用量1300×104m3,节约成本约2600万元。
2、高频聚结脱水技术
采用高频聚结脱水技术,目前该技术在稀油脱水领域已成熟应用,在稠油预脱水时初见成效。2017年在杜813块开展稠油精脱水试验,脱水效果显著,处理来液含水率30%~50%,脱水温度75~85℃,沉降时间2~4h,处理后原油含水率1.5%~3%。
3、稠油密闭脱水技术
辽河稠油脱水处理普遍采用热化学沉降脱水工艺,部分联合站辅以大罐低温预脱水工艺。传统稠油两段热化学沉降脱水时间长、热能损失大,加药量大、烃类组分挥发损耗,原油脱水设施腐蚀老化,不能满足油田生产需要。
为此,研发稠油密闭精脱水装置,替代了二段热化学沉降脱水流程,可缩短脱水时间(72~84h减少至1~2h),降低二段大罐温降,减少破乳剂加入量,试验成功后在稠油联合站推广,逐步替代运行年限近30年热化学沉降罐。
4、油水管式分离技术
创新采用管道式油气水分离装置进行预脱水,先利用油水密度差进行初步分离,后经多层斜板聚并作用,使小油滴聚并成大油滴,同时与液体中溶解气贴附上浮。后级采用卧式罐重力沉降原理,并在进口加装减压装置,进一步进行油水分离。油水管式分离技术在曙光采油厂应用效果较好,原油含水脱除率≥50%。
5、伴生气处理技术
辽河油田多采用热力开采,早期采用干法脱硫工艺脱除伴生气中的硫化氢,近年来由于火驱开发,伴生气中甲烷浓度较低,伴生气中且含有非甲烷总烃等,为了满足环保要求和增加经济效益,对伴生气的处理技术进行提升(表1)。
表1辽河油田伴生气处理技术
6、轻烃回收技术
辽河油田现有部分油气田原油稳定率较低,原油稳定装置老化严重,造成原油稳定处理能力不能满足生产要求及蒸发损耗过大。
通过丙烷制冷、膨胀机、气波机、J-T阀以及冷油工艺技术,推行DHX工艺,实现组分、收率、能耗、经济效益等参数性价最优化,精确制冷温度,换热器冷箱提效,提高轻烃产品收率。在辽河油田已建原油稳定装置现状基础上,逐步提高原油稳定率,进一步降低原油的蒸发损耗。
7、原油供氢热裂化改质技术(HTDC)
HTDC技术是在催化裂化技术的基础上,加入供氢剂,抑制过度缩合和过度裂化,提高渣油转化深度和生成油稳定性,降低油品黏度。拟将某炼油厂15×104t/a减黏裂化装置进行搬迁改造,对杜813块稠油进行减黏处理。
三、污水处理技术
1、稠油污水深度处理技术
通过调节、除油、除悬浮物(除硅)、过滤、软化处理工艺,将稠油污水进行深度处理,处理后污水达到回用注汽锅炉水质指标,回用注汽锅炉,解决了稠油污水出路问题,并且提高了污水回用率,减少污水外排量。
辽河油田已先后在锦采、欢采、曙光等油田建成投产了8座稠油污水深度处理站,目前日处理规模6.33×104m3/d,累积处理污水2.95×108m3,节约清水2.95×108m3,节约燃料油62×104t,扣除处理成本后累积节约费用达到13.4亿元。
2、稠油污水深度处理除硅工艺优化技术
经过试验研究和生产应用,热采注汽锅炉二氧化硅给水指标可以有条件放宽,即污水中碱度为SiO2含量的3倍,在不存在钙、镁、钡等易结垢离子的情况下,注汽锅炉给水中SiO2浓度指标可以适当放宽至150mg/L。
该成果已在辽河油田欢三联、曙四联、曙一区等稠油污水深度处理回用工程推广应用,处理水量约6.33×104m3/d,年减少除硅药剂用量约3×104t,每年至少节省除硅药剂费及其相关费用5000万元以上,已累计节省4.35亿元除硅用药剂费用。
3、稠油污水深度处理达标外排技术
整个处理工艺分为预处理段及生化处理段。预处理段主要采用“调节+除油+两级气浮+一级过滤+两段冷却”处理工艺,去除油及SS,并把污水温度降到35℃以下,尽可能为后段生化处理创造条件。经过预处理段后,含油及SS达到外排标准,COD质量浓度可降到800mg/L以下。
生化处理段主要采用两级“粉末活性炭+活性污泥”(两级PACT)处理工艺,主要作用为去除COD、BOD5、氨氮等污染物,使其达到《污水综合排放标准》的要求。
该技术应用于辽河油田曙光污水外排处理厂,目前处理后污水COD质量浓度为20~40mg/L,氨氮质量浓度为1~2mg/L,磷酸盐质量浓度≤0.5mg/L,完全达到辽宁省外排指标要求,工程处理成本12~14元/m3,国内首次稠油采出水完全处理达标排放至自然水体,各项技术指标达到国际领先水平。
4、不加药污水处理技术
整个工艺不投加药剂。利用曝气工艺除掉污水中游离的油滴颗粒和单质硫等还原性物质;再采用旋流、溶气工艺,在空化的作用下对污水中的油和其他悬浮物进行旋流、气浮、聚结分离;最后采用两级三合一净化器对污水中的油及悬浮物再次进行浮选、聚结和吸附过滤。
在兴二联进行了“含油污水处理不加药达标回注技术”小试(处理液量5m3/h)并取得成功,后又进行了中试试验(处理液量20m3/h)。该工艺稳定运行3个月,出水水质能够达到注水要求的“双十”指标要求,产生泥渣量比原工艺减少80%;吨水处理成本0.5~0.6元,比原工艺降低70%。