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油墨废水处理,印刷油墨废水处理设备工艺汇总,水性油墨在生产和使用过程中,由于由于设备的清洗,会产生一定数量的废水。那么我们应该如何处理水性油墨产生的废水呢?油墨废水处理方案,油墨废水处理工艺,水性油墨废水处理,油墨废水处理设备,油墨废水处理,水性油墨废水处理设备,水性油墨废水处理处理厂家都是比较热门的话题,印刷油墨废水的处理需要专业设计污水处理方案,配套相应的污水处理设备才能达到处理要求。
印刷油墨废水处理设备
1、水性印刷油墨废水处理化学氧化-混凝工艺
废水的成分主要包括水性油墨、淀粉和表面活性剂。通过使用氧化脱色剂KMnO4、H2O2、NaClO、活性炭的选择性试验;通过对絮凝剂:Y-13、FSH7、FCH3、、的筛选试验和投加量以及pH调节试验。得出结果:原水加入较佳氧化剂/L、较佳混凝剂FCH30.2g/L、pH调节为8.5的较佳试验条件下,CODcr去除率达94%,色度去除率达1o0%。
2、水性印刷油墨废水处理超滤技术
废水通过三组超滤组件后,COD去除率达到92%,浓缩液中固含量达到99g/L(约10%),透水液的浊度在0.13~0.4NTU范围内。但是,COD的去除率与可溶性的污染物的数量有密切关系,可溶性的污染物不能被超滤技术所去除。
3、水性印刷油墨废水处理混凝气浮-接触氧化组合工艺
采用混凝气浮-接触氧化组合工艺,能将水性印刷油墨废水、食堂污水、生活污水综合处理达到较好的效果。水性油墨废水经隔除较大悬浮物后混凝气浮,固液分离后,再与食堂污水、生活污水混合,经厌氧调节,由二级生物接触氧化曝气,出水CODcr达到67mg/L,色度
4、水性印刷油墨废水处理铁碳微电解工艺
原水首先用HCl调节pH值后,得到沉降预处理,COD从6000~/L降到800~/L,色度从不透光降到160倍。出水再经微电解和石灰乳中和沉淀。通过对微电解主要工艺参数:pH值、铁屑量、焦炭量、反应时间的静态和动态试验,得到微电解的较佳工艺条件:pH值为4.0、铁屑量10%、焦炭用量占填料量16.67%、反应时间60min。废水的COD再次去除50%,色度去除90%。原水经沉降预处理和铁屑微电解两段处理,COD去除率达85%,色度的去除率达95%,具有较好的效果。
5、水性印刷油墨废水处理化学混凝工艺
通过对常用絮凝剂FeSO4·7H2O、FeCl3·6H2O、PAC、PFC、PAFC及助凝剂阳离子聚丙酰胺、聚丙烯酰胺、壳聚糖、聚双氰胺和pH值调节的筛选及投加量的选择。得出在室温条件下,混凝工艺的较佳条件:选用FeCl3·6H2O作较佳絮凝剂,投加量为80mg/L、较佳混凝pH值为4.0、较佳助凝剂为壳聚糖、投加量为0.8mg/L。经处理,原水的COD从5638.2mg/L降为634.5mg/L,去除率达87%;色度从240倍降为10倍以下,去除率达99%,得到了较好的试验效果。
6、水性印刷油墨废水处理混凝气浮-微电解-SBR工艺
原水CODcr为2805.5mg/L,色度1562.5倍,经沉淀隔油处理后,CODcr去除率达到20.4%,色度去除率达10%。再经混凝气浮处理,CODcr去除率达到74.6%,色度去除率达83.9%。然后,微电解使COD去除率达28.6%,色度去除率达66%,提高了废水的可生化性和显著的脱色效果。较后由一座容积为140m3、BOD5容积负荷为0.18kg/m3、充放率为30%的SBR处理,达到COD去除率82.2%、色度去除率60%。较终出水CODcr达到71.9mg/L,去除率为97.4%,色度30.7倍、去除率为98%。该工程的处理效果明显,虽然COD和色度的去除主要依靠混凝气浮,但由于采用了微电解工艺,提高了废水的可生化性,从而保障了SBR工艺单元的稳定运行。